吴勇新,2012年2月7日进厂,是一名有着多年电气维修经验的电工。虽然进远东才一年多,大家说起他的电气技术,都啧啧称赞。
故事从他维修机台说起,他和他的同事们负责着厂里的6台大机器,在机器的维修与保养方面具有很丰富的实践经验。有这么一件事至今让他印象深刻。2013年的10月份,在95硅烷机台上,机长钱聪在正常生产停机后,对设备进行日常维护过程中,发现用于称重偶联剂的计量秤上面的传感器有些异常,细细排查后发现,原来是传感器里面的一根传感线发生了老化。这根传感线比头发丝还细,但它的老化,意味着传感器使用不灵敏,意味着称重不精确,意味着影响配方生产,意味着产品质量出现问题,而一条生产线通常一生产就是7天,中间不间断,这损失可想而知。
机长当即报告生产班长张福祥,张班长立即找来吴师傅和他的同事,还有工艺员储英。大家细致研究,怎么在短时间内排出故障,不影响生产进度。可这传感线所在位置狭小、又比发丝还细,加上机器是德国生产的,说明书是英文版的,理解起来费力,这让吴师傅犯了难。有人提议,联系生产厂家,安排对方的技术员过来维修,或者把东西寄过去。吴师傅坚决不同意,跟对方联系、到对方指派人过来、到维修好时间上起码7、8天,来回邮寄就更不用说了,还怎么保质保量完成生产任务。
就这样,打电筒的打电筒,擦汗的擦汗,“过来一点,”“低一点、快了接近了”……终于在大家通力合作的4个小时后,吴师傅才得以把这根细的快看不见的传感线焊接好了,焊接上了还不行,还要调试机器、查看性能,确认机器正常运转之后才放心,这时已是晚上8点多了,大家都笑了,吴师傅更是深深松了一口气。
吴师傅是这样评价这个故事的:“这不是我一个人的故事,是一个团队的故事,平日里没有机长的细心发现、没有班长、工艺员、厂长等等相关人员的高度重视、没有大家的大力配合,我不会那么快解除故障,身在这个热爱集体的团队里,我感到自豪和幸福。”